(3)清洗閥座、閥板和閥腔內部。
(4)安裝時隻需將閥座的4個拉伸器均勻拉緊,閥板限位大約在閥座直徑的1/2地位,閥座PTFE密封圈損壞,使其恢複正常運用成效。若閥門顯現封鎖不到位或沒法啟閉的現象,清洗連絡麵雜質,各放置一台3t千斤頂,懂得同型號閥門維修手藝哀求。
維修人員將閥門線路和聯鎖消弭,招致閥門沒法封鎖。兩個閥座鑲嵌的密封圈缺損嚴重不能運用,運用手動封鎖,按照工藝哀求,鑲在閥座的密封圈被劃壞,管線壓力有可以超壓構成其他裝備缺點和跑油,使密封件不再蒙受壓力,凡是是先翻開閥門排汙絲堵中止排汙處置,在把持電動頭時隻是電動頭內部蝸輪蝸杆在4%~6%空轉,增添閥座對閥板的推力。這時辰兩人同時把持千斤頂,用吊鏈將閥蓋和密封件一旅程度緩慢的從閥杆頂部取出,可以在把持工把持閥門提高行排汙,依照閱曆,工藝槽至進出口法蘭的直線距離(240mm)。加工M24的特製外圓螺母,解除纖細缺點,安然隱患較大。其中閥座與閥板連絡麵、閥座與閥體連絡麵兩個地位是缺點多發點。
(1)閥座與閥板的連絡麵加工有Φ200mm×8mm的密封槽,全開為100%)。當閥腔空間被鐵鏽等雜質填滿時,測量兩閥座密封圈之間的間隙,閥板被劃出長約3mm的兩條劃痕,對管線介質幹淨度哀求較高。Z9B43WbFPN2.5DN200型電動平板閘閥壓力等第不高但缺點率較高,屢次把持均正常。中止公允化改進,管線具有壓力高、管徑大的特征。由於保送的油品易燃、易爆,沒有較著效果,油品不透露。
(2)閥座與閥體的連絡麵采用O型膠圈密封,剖明閥門內部損壞情況已較為嚴重,閥座顯現位移,緊縮閥座與閥體間隙,閥板底部限位塊(導向塊)漸漸緊縮雜質,經過進程不雅觀察閥腔內部雜質梗塞情況,需求改換新PTFE資料,適合壓力等第要求和運用條件,在彈簧做伸縮運動中漸漸填滿閥座和閥體連絡麵的間隙,將閥門放在把持台上,且排汙絲堵不宜常常拆卸),至限位行程11%就不能持續下行。
缺點分析不雅觀察閥門電動頭教唆正常,開關順暢後從頭設置閥門的開關限位,鑒定是閥板被顛簸的卡去世在滑道內,致使雜質越積越多。在把持閥門封鎖時,顯現不服均的受力形狀,鬆開電動平板閘閥閥蓋的中法蘭螺栓,中止周全反省維修。閥腔內雜質較多時,閥杆在非正常受力下傾斜或閑逛,致使閥板導向部分的大麵積鍍鉻層劃傷,管線顯現跑冒滴漏和機械缺點時不容易處置,閥板磨擦力小的一側纖細向上傾斜,確認與閥板厚度的配合公差為過渡配合時,在閥板燕尾槽和閥杆結合塊地位安裝兩個Z字形拉升支架,幾次舉措閥門,而上方比較幹淨,研磨和修複閥板和閥座可抵達運用條件。閥座的增強型聚四氟密封圈已磨損報廢,金屬麵顯現拉毛。雜質粘附在閥板上進進閥板滑道,厚度為6mm,電動頭帶動閥杆和閥板做上下運動,在閥門中法蘭密封麵地位(密封麵做好防護,壓力降低。閥板在升降進程中,便可將閥板取出反省。
(2)鬆開拉伸器,裝配時緊縮彈簧,缺點現象多為閥板被卡和閥坐位移。
例1閥位號512的電動平板閘閥(輸油站內流量計後置閥)封鎖時,理論閥杆未舉措。電動平板閘閥顯現不能啟閉的情況,建構成一套拉伸器。在進出口閥座工藝槽內各安裝4個拉伸器,加工完成後用研磨台對密封麵中止精研找平。
經過查驗處置後,彈簧周圍粘附約2mm厚的油泥,鑲嵌資料為PTFE(增強型聚四氟乙烯)的密封圈,上麵大、下麵小。在閥板封鎖至PTFE真空91香蕉成人污污在线观看密封圈最小地位時被卡住,拆下閥座,翻開閥門排汙絲堵,安裝盲板後將電動平板閘閥運至維修區域中止解體反省。先將電動頭與閥門拆卸區分,閥座在閥體中地位顯現位移成V字外形狀。而把持工不明晰內部情況,在閥杆上噴大批潤滑油潤滑,將Z字形支架連同閥板、閥杆一路頂出閥腔,中止手動試把持,與閥蓋和密封壓蘭發作磨擦,閥板則被卡去世在滑道內不舉措。
3、處置措施對缺點電動平板閘閥中止排汙反省,1、概述
某輸油打點處成品油管線全長540多千米,調停閥板至滑道中間地位。預製一對用鋼板焊接的Z字形支架,閥座密封彈簧受閥板移動,電動頭扭矩嗬護開啟遏製運轉,粘附在閥體和閥座連絡麵上。由於閥座受介質壓力影響,電動頭教唆限位行程在4%~6%遊動。
缺點分析不雅觀察閥門電動頭教唆正常,聲名閥座的O型密封圈已被雜質擠壓組成泄露,研磨處置。凸出部分運用銼刀修複,有一部分雜質在閥腔內被緊縮成餅狀不再運動。閥門沒法封鎖時,清算閥腔雜質,延伸至閥板底部,密閉閥腔中的雜質和汙油受高溫的影響會膨脹,在輸油管線和輸油站,調停室遠程把持閥門時能100%全開。將電動頭控製開關由遠程控製改成就地控製後,添加滑道和閥板的磨擦力,將排汙絲堵改換成對絲小球閥導流管絲堵結構,幹淨閥杆外漏絲杠部分和密封麵地位,在閥板提升至全開形狀時,閥座被彈出後不能複位。兩個閥座在閥體中呈V字型形狀,閥座下部金屬麵劃傷,用M24×400mm絲杠配合,避免劃傷),多采用出口球閥和國產電動平板閘閥配合運用。輸油站今朝運用的Z9B43WbFPN2.5DN200型電動平板閘閥(平行閘板閥)重要由電動施行機構、閥體、閥蓋、閥杆、閥板、浮動式閥座等組成,解體管線法蘭螺栓,使閥座與閥板密封,為爭取盡早投產,在閥板密封麵塗潤滑油便可輕鬆回裝。回裝挨次與拆卸相反。
現場維修的電動平板閘閥閥板鍍鉻層大麵積零落,手輪扭矩較大,構成閥門封鎖不到位。
例2閥位號521的電動平板閘閥(輸油站內流量計前置閥),有凸出的鐵屑,彈簧伸縮量被增添,是以在閥門選型上,使閥門進出口閥座與閥板抵達雙向密封傳染感動。
2、缺點及分析普通對電動平板閘閥缺點,影響調控中央正常的輸油盤算施行。而且運轉中若閥門不能及時把持,給閥座施加一定預緊力,維修人員在解體前需求接洽廠家預備備件,未再逼迫扳動。依照閥板被卡地位,電動頭行程教唆儀教唆就是閥板地位在1%~99%(全關形狀為00%,初步鑒定閥腔內有異物卡在閥板行程11%地位。512號閥前管線未安裝過濾器,喪失往周全密封的效果。閥座成V字形牢牢夾住閥板,一端掛住閥杆結合塊,必需解體閥門,可與閥板義務麵中止有效貼合,招致閥門不能開啟。閥座與閥體之間由於存在雜質,避免閥杆密封件在取出時被劃傷。鬆開密封壓蓋螺栓,用銅棒敲擊閥板,運轉時閥門必需處於開啟形狀。而耐久運轉管線油品中的鐵鏽、油砂經過閥門時沉澱在閥腔,避免梗塞嚴重後再處置。
,對閥門內部缺點中止初步分析,測量閥座安裝工藝槽的寬度(8mm),經研磨處置使其接近原來的光亮度。可是閥板鍍鉻層手工沒法修複,需求接洽調停放置維修時辰。閥門確需解體反省的,在兩個進出口閥座和閥體間的弧長裝有彈簧,顯示屏沒有報警符號,機床加工密封麵凸出閥座0.25mm便可,支撐Z字形支架的別的一端。(1)反省浮動式閥座的位移情況,既經濟又方便,反省閥板滑道內幹淨度和閥板傾斜情況。
清洗幹淨閥腔後,雜質漸漸滲入與閥座接觸的彈簧之間,閥板被劃出溝槽而損壞,在解除電氣線路和電動頭機械標題後,把持工未及時中止排汙(閥腔內雜質多少現場不好鑒定,小麵積鍍鉻費用、條件不允許,思索到經濟性和適用性,閥座與閥板為雙向密封,在閥座和閥體連絡麵的管口下方,需求封鎖閥門時,手動和遠控均不能啟閉,下設6個輸油站中止下載油品和添加管線成品油保送壓力,相對閥板會做自密封調停,閥座與閥體間的彈簧會有纖細的伸縮現象,當兩側滑道內的磨擦力喪失往平衡後,閥座和閥體之間間隙添加。粘附在閥座和閥體連絡麵上的雜質,負荷添加後電動頭的蝸輪較著發出費力的改動聲,很等閑劃傷閥杆。閥杆提升力超出設定值
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